在全球金融危机的背景下,高价长协矿本钱居高不下对国内各钢铁企业形成很大的威胁。摆脱对优质矿的过度依靠,想法利用低价矿,降低炼铁本钱,是应对危机的重要举措。济南钢铁公司努力探索利用低价高铝褐铁矿的路子,取得了可喜的成果。他们通过在烧结和高炉生产中采取一系列技术措施,在烧结和高炉生产保持稳定,高炉燃耗未见升高的条件下,实现了炼铁本钱的大幅降低。
高铝褐铁矿(w(Al2O3)>3%),主要来自印度、印尼等国家,品种多,批量小,成分波动大,价格便宜;用户少,以前主要供给一些小型钢铁企业使用。
高铝褐铁矿使用时存在的主要题目有:(1)烧结矿强度降低。使用高铝褐铁矿后,烧结矿强度出现明显降低,烧结矿转鼓指数由75.5%降低到74%左右,120m2烧结矿转鼓指数由79.5%降低到77%以下。烧结矿强度降低的主要原因有3个:一是高铝褐铁矿都是高烧损褐铁矿,烧损都在7%以上,高的达到11.5%。大量使用后烧结矿外观表现为疏松多孔,对强度影响较大。二是高铝褐铁矿粒度普遍较粗,烧结透气性过强,蓄热能力差,不利于液相天生。三是烧结矿铝硅比突破了0.1~0.3的最佳区间,最高达到0.6。(2)高炉炉渣活动性变差,放渣困难。w(Al2O3)升高到18%以上后,高炉炉况塌料次数明显增加,高炉炉况顺行受到严重影响。
针对以上题目,济南钢铁公司采取了以下措施,取得了明显成效。
(1)适当进步烧结矿w(SiO2)的比例。为了适当降低烧结矿铝硅比,利用增加52%品位印度高铝褐铁矿的配比将烧结矿的w(SiO2)由5%进步到5.4%,改善了原料的烧结性能。
(2)实施厚料层烧结技术。利用高铝褐铁矿粒度粗、透气性好的特点,适当进步料层厚度,60m2和120m2烧结机料层厚度均进步了50mm,分别达到600mm和700mm以上,并对烧结料面进行压料,为高温焙烧过程中液相天生与再结晶创造条件,促使烧结矿强度改善。
(3)进步烧结矿w(FeO)的比例。适当增加烧结矿w(FeO),可以保证烧结矿中天生足够的液相,有助于进步烧结矿强度,降低低温还原粉化率。根据所使用的原料条件,将烧结矿w(FeO)控制标准由7.5%~8.5%进步到8%~9%。
(4)调整高炉操纵热制度和造渣制度,保证渣铁性能。适当进步炉温保证充足的物理热,炉内操纵控制铁水温度在1480℃以上,w(Si)控制在0.45%~0.6%,保持炉渣具有良好的活动性条件,克服炉渣高w(Al2O3)带来的不利影响。另外,调整辅料种类,推行使用蛇纹石,将炉渣w(MgO)由9.5%左右进步到11%~12%,使炉渣w(MgO)/w(Al2O3)的比进步到0.6,改善炉渣活动性。
济钢的积极探索取得了很好的技术经济指标。与2008年相比,2009年1-5月份350m3高炉综合焦比降低7.6kg/t,吨铁返粉降低7.2kg。2009年1-5月份通过使用以高铝褐铁矿为主的经济料使吨铁本钱下降80元以上。